科技創(chuàng)新
合肥院《水泥行業(yè)粉煤灰綜合利用—粉煤灰的大型化粉磨與分選技術(shù)》通過(guò)科技成果鑒定
來(lái)源:合肥水泥研究設(shè)計(jì)院 發(fā)布時(shí)間:2013-01-07 由合肥院粉體科技裝備有限公司承擔(dān)的國(guó)家科技部科研院所技術(shù)開(kāi)發(fā)研究專(zhuān)項(xiàng)資金資助項(xiàng)目“水泥行業(yè)粉煤灰綜合利用—粉煤灰的大型化粉磨與分選技術(shù)(編號(hào)為2008EG132267)”,于2012年12月29日在安徽省合肥市通過(guò)了安徽省科技廳組織的鑒定會(huì)。
來(lái)自武漢理工大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)、中材國(guó)際工程股份有限公司、中國(guó)聯(lián)合水泥集團(tuán)有限公司、南方水泥有限公司、安徽省水泥協(xié)會(huì)、安徽省建材工業(yè)設(shè)計(jì)院等單位的專(zhuān)家組成的鑒定委員會(huì)在認(rèn)真聽(tīng)取了鄭青、董江波、殷志峰所作的技術(shù)報(bào)告和福建寧德電廠同舟益材粉煤灰有限公司總經(jīng)理助理陳慧明所做的用戶報(bào)告,經(jīng)質(zhì)詢和討論,一致認(rèn)為:
一、提供的鑒定資料齊全,符合鑒定要求。二、通過(guò)數(shù)值模擬分析和工業(yè)試驗(yàn),對(duì)粉煤灰的生產(chǎn)工藝系統(tǒng)進(jìn)行深入的研究,研發(fā)出大型DS(F)高效選粉機(jī)、球磨機(jī)內(nèi)部裝置和外加劑等技術(shù),實(shí)現(xiàn)了對(duì)粉煤灰資源化利用。項(xiàng)目的關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新及主要成果如下:(1)采用前置分選閉路粉磨系統(tǒng),集成了單分選和單細(xì)磨兩者的優(yōu)勢(shì),優(yōu)化了工藝流程與參數(shù),減少了過(guò)粉磨,提高了粉磨系統(tǒng)效率和成品品質(zhì)。(2)自主研發(fā)的帶有新型撒料盤(pán)、新型轉(zhuǎn)子密封結(jié)構(gòu)、渦流消除裝置、變截面葉片的高效分級(jí)轉(zhuǎn)子以及異型導(dǎo)向葉片、新型進(jìn)風(fēng)裝置等,提高了處理量和選粉效率。單機(jī)處理量達(dá)160t/h以上,選粉效率大于85%。(3)研制的粉煤灰磨內(nèi)多項(xiàng)結(jié)構(gòu)與裝置,有效地控制了物料流速,改善了磨內(nèi)工況,提高了粉磨效率,降低了電耗。(4)研制的天然混合無(wú)機(jī)物與有機(jī)物合成的外加劑,成本低廉,有效地降低了粉煤灰需水比,改善了粉煤灰的性能。(5)該項(xiàng)目取得發(fā)明專(zhuān)利1項(xiàng),實(shí)用新型專(zhuān)利4項(xiàng)。三、經(jīng)在福建大唐國(guó)際寧德電廠36萬(wàn)噸/年一級(jí)粉煤灰生產(chǎn)線上應(yīng)用證明,粉磨電耗為17.95 kWh/t,成品灰細(xì)度(45μm篩余)為6.8%,燒失量為1.98%,活性指數(shù)為72.3%,達(dá)到GB/T1596-2005中一級(jí)粉煤灰的要求。研發(fā)的粉煤灰大型化粉磨與分選裝備和系統(tǒng)技術(shù)為國(guó)內(nèi)首創(chuàng),主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際同類(lèi)系統(tǒng)先進(jìn)水平,經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著。建議:進(jìn)一步加大推廣應(yīng)用力度。
包瑋副院長(zhǎng)出席了鑒定會(huì)。該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為:鄭青、董江波,項(xiàng)目成員有:何敏、殷志峰、孫繼亮、李邦憲、劉昊、陳路。